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    RO系统问题处理案例分享

    2018-04-16 20:05:09  来源:
    RO系统问题处理案例分享
    案例一:
    系统基本信息:
    原水:自来水,工艺流程:原水--->超滤--->反渗透。
    症状:
    随着运行时间延长,出水电导越来越高,半年后脱盐率只有87%。
    现场检测:
    超滤每30分钟反洗一次,并投加次氯酸钠杀菌,反渗透进水余氯浓度0.2~0.4ppm。
    结论:
    膜被严重氧化
     
    案例二:
    基本信息:
    原水:井水,工艺流程:井水----〉砂滤---〉炭滤---〉反渗透
    症状:运行3个月后,产水流量在短短1周内从65t/h降到25T/H
    现场检测:
    SDI值测不出,絮凝剂投加量达到14ppm,打开一段压力容器发现膜已经都为棕黑色,疑为絮凝剂投加过来量。
    对策:
    进行酸碱清洗,产水量恢复,降低絮凝剂投加量至2~3ppm,SDI达标。
    收获:
    刚运行时,由于井为新打井,出水浊度高,絮凝剂投加量大,运行3个月后,井水浊度大大降低,而没有调低絮凝剂投加量,导致产生絮凝剂过量污染
     
    案例三:
    系统信息:
    原水:黄河水自来水,流程:多介质---〉活性炭---〉反渗透
    症状:
    运行1个月后,产水流量大幅度下降,清洗后即可恢复,一个月后又下降。
     
    现场检测:
    SDI合格,取出二段*后一只膜称重达22KG(标准重量14.5KG),说明结垢严重。
    对策:
    先彻底清洗反系统膜元件,再选择适当的阻垢剂(经测原水中钙硬度为5mmol/l)
    启示:
    往往一些*低级的错误,在设计时却没有解决好,造成了系统的问题。
     
    案例四:
    基本信息:
    0.5T/H小系统,用2支4040膜并联,水源为地下水电导2000
    工艺流程:原水---〉砂滤---〉炭滤---〉软水器--〉反渗透
    症状:
    运行1周后,产水量降低一半,简单用酸清洗后流量恢复,1周后又降低至一般,清洗不能恢复。
    现场检测:
    取出膜元件,发现农水侧有大量白色水垢,称重发现膜增重2.5kg,且发现并联的一只膜堵塞严重,另外一只堵塞较轻。
    对策:
    加大软水器选型,多添树脂,每天再生,将膜单只彻底清洗,系统再投运。
    结果:
    1个月后仍正常运行。
    启示:
    由于*先软化没有做好,导致2支膜都严重结垢,产水量下降,*次清洗时,由于膜是并联,并且结垢的疏松程度不同,导致只有其中1支完全洗干净,而另外一支仍然堵塞严重,说明偏流在系统运行和清洗时都是普遍存在的,需要注意
     
     
     
    案例五:
     
    系统基本信息:自来水,电导490,水温20。采用4支RE8040-BE膜,2芯压力容器并联。
     
    症状:
    装入膜后调试,产水电导20,脱盐率达不到98%
    现场检查:
    对单个压力容器作探管试验,数据为:5.6,5.7,9.0,25.7,21.7,22.6,;5.4,5.7,7.5,12,15,27。说明一个压力容器中膜之间联结件密封不好,另外一只压力容器端头密封有问题。拆出膜元件,发现膜元件外表面有大量油腻腻的东西,且膜中有大量活性炭细粉。
    对策:
    重新用甘油安装,且更换压力容器端头所有密封圈。
    结果:
    产水电导<7.0
    启示:
    对于小压力容器,特别是不锈钢压力容器,加工精度差别较大,往往存在微微的渗水(注意不是泄漏!),导致产水电导偏高。并且不锈钢容器内有的有防腐油脂,建议装膜前好好清理干净不锈钢压力容器。
     
     
    案例六:
    系统基本信息:
    原水扬州自来水,温度32,电导440,3T/H双级反渗透工艺流程:原水箱---〉砂滤--〉炭滤-〉一级反渗透-〉中间水箱-〉二级反渗透。一级反渗透采用4支RE8040-BE膜,2芯压力容器串联。二级采用2支膜串联。
    症状:
    调试时,1级产水电导12,二级产水电导6(调试人员说加碱了),调不下来。
    现场检测:
    测一级2支压力容器2端中心管出水电导:3,4,5,15;说明1个压力容器(又是不锈钢!密封不好)。
    对策:更换1级压力容器端头O型密封圈,仔细调节二级反渗透进水加碱量(加碱流程*好达到18米,反应时间在30秒以上效果*佳)
    结果:
     
    调整后,一级产水电导6.9,二级产水电导1.2
    启示:
    不锈钢压力容器的渗水仍然是大问题,二级加碱调节的尺度需要把握好,可以通过控制进水PH,浓水电导,加药量需要微调,有时还需要回调。
     
    案例七:
    关于反渗透产水口感的讨论:
    在系统脱盐率达标的情况下,为什么口感会有差别,为什么反而脱盐率低一些口感反而有可能改善?
    有时纯净水发甜,有是发苦,原水由于各种杂质较多并且各种味道相互掩盖,使人的味蕾受到了一定程度的蒙蔽。反渗透产水比较纯净,能够引起发苦的微量的钙镁在纯水中的相对刺激能力提高了,对味蕾的影响有所加强,舌根两侧能微微感到苦味。另外,PH对味觉得影响也比较大。
    更准确的原因有待研究?
    期待------
     
    案例八:
    系统信息:
    电镀废水,电导4000,温度31,工艺流程:砂滤--〉炭滤-〉反渗透
    9支膜,3芯压力容器2:1
    症状:
    产水电导120,浓水黄色浑浊
    现场检测:
    SDI测不出,5秒钟膜片堵死,回收率达到了70%
    对策:
    改造多介质过滤器和活性炭过滤器,降低SDI值,降低回收率至60%
    结果
    产水电导70,运行稳定
    启示:
    与处理一定得做好,回收率不要超过太多,造成反渗透膜的负荷过大。关于各种排列的建议回收率在以后论述
     
     
     
    案例号外1:关于系统回收率
    对于反渗透系统的回收率,很多工程公司特别是小工程公司有很大误解,普遍认为*多的数据有75%和50%
    其实系统的回收率与水源水质条件,膜的数量和流程长度,系统是否有回流等条件相关。
    关于75%:条件是普通苦咸水,系统流程为12米
    典型流程长度与回收率关系:
    18%/1米;32%2米;50%/4米;58%6米;68%8米;80%/12米;90%/18米
    典型误解:
    一半一半(50%):好多小膜系统1~2支膜,在没有部分回流的情况下,好多工程公司认为浓水和产水比例为1:1。其实这种观点是错误的,得看你用了多少只膜串联,没有回流情况下,1只膜和4只膜回收率可能一样吗?
    75%(21排列):一些人认为,我按照2:1排列了亚,应该可以达到75%回收率。同样,还是得看膜的串联流程。
     
    案例九:
    系统背景:
    自来水,电导380,温度25;系统流程:原水-〉砂滤-〉炭滤-〉反渗透;一只RE4040-BE膜
    症状:
    调试时,压力在9KG时,产水电导9,提高压力至12KG时,产水电导在22
    现场调查:
    了解到,砂滤装砂后冲洗5分钟就投运;取出膜元件在清水桶中上下冲洗,可见桶底有大量石英砂颗粒
    结论:由于砂滤冲洗不彻底,导致石英砂进入膜元件,在膜表面留下轻微划痕,造成压力提高时透盐率增加。
    启示:
    系统调试时,“心急吃不了热豆腐”,必须彻底冲洗砂滤和炭滤罐,特别是大的系统更是如此。当然,有人会说,我做了好多年水处理了,都是简单一冲就没问题了,但是往往调试十个工程遇到一个这种原因的,哭都来不及。建议调试时,还是别太心急吧,让它冲着,一边忙其他的。
     
    案例十:
     
    60T/H反渗透系统调试指导手记:
    系统背景:
    地下水,电导700,温度19,工艺流程:原水-〉超滤-〉中间水箱-〉反渗透
    排列方式5芯压力容器,6:4排列。
    现场低级错误:
    1、在安装时,直接就将精密过滤器滤芯1装入,冲洗管路后,滤芯糊满铁锈。
    2、靠中间水箱静压给高压泵供水,阻垢剂加药泵在2楼,而加药点在1层地面,用30米长DN20的PVC-U管连到泵前。反渗透停机后,中间水箱水位低时,管中的阻垢剂全部流出。造成下一次开机时有30min中以上阻垢剂不能加入系统。
    启示:
    调试时,列好各项备忘单,将各种可能隐患排除后再装膜投运
     
    案例十一:
    系统背景:
    井水,电导700,工艺流程:砂滤-〉炭滤-〉软化-〉反渗透,4支RE4040-BLR串联。
    症状:
    调试时,总产水电导20,测各压力容器电导都为20多。
    现场检测:
    注意!压力容器为两芯装的不锈钢,取出膜元件,检查压力容器端头O型密封圈发现已经被切损坏。好多调试人员认为安装时很紧密封就会好,这是一个大误区,只有力度合适的推入才能说明密封完好。同时,发现原水电导700,而软水器后电导为1500。
    对策:
    将压力容器端头小O型圈换细一点点的,同时用甘油充分润滑后装膜;软水器彻底冲洗干净。
    结果:
    产水电导8.5
    启示:
    不锈钢压力容器的小O型圈问题多多,同时调试时,不能心急,要把预处理彻底冲洗干净,当然包括软水器了。
    关于大通量有以下三点:
     
    1、膜材料配方的微调,在同等运行条件下要获得大的通量,必须从*根本的膜材料入手,通过膜材料的优化,降低膜表面的亲水角度,膜片亲水性更好,透水性自然提高,并且膜面容易形成均匀水膜,保证了抗胶体等污染的能力。
    2、涂膜工艺的改进,通过调整涂膜工艺,在保证膜面光滑度的条件下,增加了膜面的比表面积,有效透水面积有所提高。
    3、给水流道调整,通过给水格网、卷制工艺调整,使布水更均匀,降低浓差极化系数,也就降低了实际渗透压阻力,同样操作压力下,水通量得以提高。
    关于增大膜面积:
    在膜材料,膜的无纺布、聚砜支撑层、PA涂层厚度不做调整的情况下,同时膜元件尺寸(体积)不变的情况下,增大膜面积,必然会导致卷膜更紧密,给水通道会有适当的压缩变窄。
    给水量、产水量、压力降会有所增加,同时结垢和污堵的可能性会增大
     
     
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    刘经理 女士
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